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靜電紡絲機:提高LF9.8tex紗自卷繞接頭強度的實踐

2022-07-21技術文章

靜電紡絲機:提高LF9.8tex紗自卷繞接頭強度的實踐

LF為低原纖化天絲,介于G100和A100之間,纖維紡織企業特性可以較好,我公司通過近期在生產LF9.8tex紗時,自絡接頭強力只能自己達到原紗強力的56.9%,低于其他公司80%的內控管理標準,為此需要我們國家進行了分析技術研究攻關。靜電紡絲機注意事項: 由于本機器是研發的中試靜電紡絲機,紡絲時間不應超過 4 小時;紡絲完畢后應立即清 理紡絲機艙體,保持艙體內整潔。

  LF為低原纖化天絲,介于G100和A100之間,纖維紡織特性較好,我公司近期在生產LF9.8tex紗時,自絡接頭強力只能達到原紗強力的56.9%,低于公司80%的內控標準,為此我們進行了技術攻關。

  

  一、原因分析

  

對 lf9.8 tex 紗的接頭質量進行了現場檢測。結果表明,接頭部分比原紗略小,解捻不足,部分接頭的接頭部分較短。組織車間工作人員分析影響聯合質量的因素,包括:

  

(1)捻接工藝設置不合理:退捻時間和捻接時間設置不當、氣壓不足、捻接長度短等。

  

  (2)設備進行保養工作不到位:大、小吸嘴堵塞;捻接器卡頓、剪刀不鋒利,張力器掛花等。

  

  (3)運轉操作及清潔:找頭失誤多,紗頭未放入吸紗盤,大小吸嘴、捻接器、張力器、電清掛花等。

  

(4)其他: 筒紗成型不好,溫濕度控制不當,不宜先使用。

  

  二、要因確認

  

  對影響LF9.8tex紗捻接強力的可能性因素逐一進行排查,確認的主要影響因素有:

  

  (1)捻接工藝進行設置一些不合理:退捻時間偏短、加捻時間相對偏長;捻接長度偏短、壓縮以及空氣環境壓力水平偏低(0.60-0.70Mpa)。

  

  (2)設備保養不到位:捻接器卡頓,剪刀不鋒利。

  

  三、整改措施

  

(1)徹底清洗機器,優化拼接工藝參數,使用大型解捻管,解捻時間由0.5 s 調整為0.75 s,扭轉延遲時間由0.5 s 調整為0.68 s,扭轉時間由0.12 s 調整為0.07 s,扭轉時間由0.5 s 調整為0.07 s,拼接長度由位置2改為位置4.5,壓縮空氣壓力由0.68 mpa 增加到0.80 mpa。

  

  優化捻接工藝后,接頭進行平均一個強力由原來180.6cN提高到229cN,平均提高接頭具有強力由原來原紗強力的72.4%提高到92.5%,最低需要強力由原來116.7cN提高到180cN(見表1),捻接失誤發生率由公司原來是4.2%降低到1.4%,捻接頭的外觀設計質量問題得到發展明顯可以改善(見圖1)。

圖1 捻接工藝參數進行優化教學效果

(2)對設備進行維護保養,重點清洗吸嘴尺寸、張緊裝置、檢查吸嘴尺寸位置、解捻管位置、剪刀鋒利度。

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